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新聞資訊

超聲波清洗性能測試

1、密封試驗

按照相關的檢驗標準, 燃油總管的密封試驗是採用2 .5 +0 .5MPa 的壓縮空氣對燃油總管進行打壓後, 在水中檢驗其是否有漏氣的地方, 如果沒有即表明燃油總管的密封試驗合格。台燃油總管超聲波清洗法清除積碳前的密封試驗檢測實際值為2 .5 +0 .5MPa , 清除積碳後的密封試驗檢測實際上是在3 .0Mpa 下進行的。無漏氣現象, 密封實驗合格。

2、清潔度試驗

燃油總管的清潔度試驗是採用高純度的航空煤油, 在定的液壓下使其流經總管內腔後, 截取100ml 流出液, 通過測定流出的航空煤油中不同粒度固體顆粒含量, 然後對照相關的檢驗標準。如果流出的航空煤油中不同粒度固體顆粒含量的別在8 以上即表示燃油總管的清潔度合格。某台燃油總管採用原機械反抽法除積碳後(即在槽外聚能式超聲波清洗除積碳前)進行了的清潔度檢測。然後再對該台燃油總管採用槽外聚能式超聲波清洗除積碳後清潔度進行檢測, 結果機械反抽法除積碳後流出液清潔度為6 ;槽外聚能式超聲波清洗流出液清潔度為7 , 都在合格範圍內。但燃油總管經原機械反抽法除積碳後, 在對其進行槽外聚能式超聲波清洗除積碳時又從其內腔接到大量積碳, 分析其原因是由於採用原機械反抽法僅將些附著不牢固的雜物清除掉了, 而對管內積碳層基本沒有清洗徹底作用。因此採用原機械反抽法除積碳後清潔度檢測合格屬於假象。

3、超聲波空化腐蝕試驗

超聲波清洗法清除積碳是依靠空化效應進行的, 為防止超聲清洗時間過長對工件產生空化腐蝕, 我們進行了超聲波空化腐蝕試驗, 試驗選用的管件採用是高溫合金, 加工成與工件相似的形狀,在60 ℃自來水介質中進行空化腐蝕試驗, 每隔2h取出組, 8h 後全部取出。試驗結果表明60 ℃時在2h 、4h 、6h 、8h 不同的空化腐蝕試驗中9 個試樣均沒有空化腐蝕的現象發生。

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